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汽机胶球清洗装置改造后效果评估

汽机胶球清洗装置改造后效果评估

汽机胶球清洗装置改造后效果评估
一、汽机
胶球清洗装置热效率与运行性能提升
换热效率改善
      改造后凝汽器清洁系数提升,端差减少10-25%,真空度提高0.16-2kPa,直接提升汽轮机排汽效率,机组热效率提升2-3%。
      针对贝类、泥沙等顽固杂质,优化后的清洗装置可维持换热管通透率,降低热阻,换热效率恢复至设计值的95%以上。
真空度与煤耗优化
      真空度每提高1%,可降低标准煤耗约1.6g/kWh(以200MW机组为例),年节约燃煤成本超百万元。
      改造后机组真空度稳定在94-96kPa,减少因结垢导致的排气压力升高问题,提升发电量1-3%。
二、汽机
胶球清洗装置经济性效益
能耗与运维成本降低
      年减少化学清洗频次80%,单次停机损失减少200万元以上(以500MW机组为例)。冷却水流量需求降低15-20%,水泵能耗减少10-15%,综合节能收益达3-5%。
设备寿命延长
      物理清洗避免化学药剂腐蚀,铜管腐蚀速率降至<0.025mm/a,凝汽器使用寿命延长至15-20年。
三、汽机
胶球清洗装置运维效率与可靠性
收球率与自动化水平提升
      收球率从改造前<70%提升至≥95%,胶球损耗率降低30-50%。采用PLC智能控制系统,实现清洗频率自动调整(如每8小时一次),减少人工干预50%。
维护周期优化
     
二次滤网清理周期延长至每周一次,收球网变形检查频率降低至每月一次,维护成本减少20-30%。
四、汽机胶球清洗装置环保效益
      减少阻垢剂投加量40-60%,年减排COD约0.8-1.2吨/机组,降低水体污染风险18。
      汽机
胶球清洗装置改造后效果综合表现为热效率提升(真空度提高0.16-2kPa)、经济性显著(年节约成本超百万元)、运维简化(收球率≥95%)及环保性增强(COD减排0.8-1.2吨),为火电机组节能降耗与稳定运行提供可靠支撑。

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